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改進球磨機橡膠襯板解決球磨機運行初期問題

       球磨機在運行初期問題不斷,運行初期每周都要停機檢修,嚴重影響球磨系統(tǒng)的正常運行。我們可以改進球磨機橡膠襯板來解決球磨機運行初期的問題。
       一、球磨機運行初期遇到的襯板問題
       1、球磨機出料端蓋漏漿、襯板壽命短
       出料端蓋原設(shè)計的是金屬礦漿提升器及金屬蓋板配合安裝,運行后暴露出以下幾個主要問題:其一因單塊襯板過重,球磨機在工作時又產(chǎn)生較大的離心力,造成螺栓不能夠完全把緊襯板,導致端蓋螺栓孔漏漿;其二出料端的內(nèi)圈礦漿提升器因單塊襯板過重,運行一段時間后襯板上的螺栓孔會隨襯板變形而變形,導致螺栓失效,進而提升器經(jīng)常性掉落;其三因鑄造襯板的安裝孔尺寸很難保證,加上襯板笨重,造成襯板安裝難度相當大。

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       2、球磨機筒體襯板易斷裂且正常使用壽命短
       球磨系統(tǒng)運行初期,因原設(shè)計襯板較長,容易變形、重量又比較重,容易產(chǎn)生鑄造缺陷,生產(chǎn)過程中鑄件工作面出現(xiàn)多肉,安裝面出現(xiàn)縮孔、變形、脹箱,熱處理后氣割澆冒口出現(xiàn)裂紋等鑄造缺陷,造成筒體襯板易碎裂及不耐磨現(xiàn)象,使用壽命低于2200h,導致球磨系統(tǒng)每周都要停機檢查并更換碎裂的襯板,運轉(zhuǎn)率極低,這不僅提高了生產(chǎn)成本,而且設(shè)備運轉(zhuǎn)率難以提高,嚴重制約著球磨系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。
       二、橡膠襯板改進方法
       針對筒體襯板經(jīng)常性出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,提出筒體襯板一次改型:由原設(shè)計的44排2列全高波峰襯板改成66排3列布置的襯板,即一半的筒體襯板有較高的提升條,另一半筒體襯板提升條高度比襯板基體略高(<50mm),兩種襯板間隔排列,減少單塊襯板重量,提高襯板使用率;其次是改變襯板提升條夾角,因襯板的凸棱越高對鋼球物質(zhì)的提升越高,為將頂部提升角減小使物料落到接近物料趾部,使中間區(qū)域提升角增加,讓更多的物料被提起,避免提升能量浪費,以及將提升條高度增加使提升物料增加,間接提高襯板使用壽命。
       三、改進后的成果
       襯板尺寸改小后,鑄造工藝更好控制,有益于提高鑄造質(zhì)量。同時采用橡膠襯板代替錳鋼襯板,在性能上雖各有優(yōu)劣,但橡膠襯板性價比遠高于錳鋼襯板,所以,買球磨機橡膠襯板,要找專業(yè)生產(chǎn)廠家。
       本篇文章為大家介紹了球磨機橡膠襯板的改進,希望能給大家?guī)韼椭?/span>

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